久久精品人成免费_国产精品久久久久久久白皙女_一级片播放_日韩欧美在线免费_亚洲AV无码精品色午夜果冻不卡_成人高潮免费视频

544868416
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 163 點
下載積分: 569 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2019-08-03
最后登錄: 2025-05-26
查看544868416的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-01-14 00:21
小弟利用切換轉矩力度來實現繃緊物料,
滿轉矩時候是作為精準定位使用的(脈沖伺服)
定位在某個地點后開始需要繃緊物料的時候我切換了模擬轉矩(15%以內)實現了繃緊.
在繃緊的時候PLC的程序是利用了PLSV指令做一個水平反方向運動(兩軸)
然后繃緊的時候是利用零速度來得知物料繃緊.
這個時候PLC還是會繼續發送脈沖的(即是停止運動也會殘留脈沖數)
這個時候我需要清除伺服的滯留脈沖 (CR) 才能實現二次定位與自動程序.
不然直接飛車(這個在3UPIC中已經相對穩定了)

這個是小弟我做的程序大概邏輯.
現在有一個這樣的情況.
換了5UPLC時候,居然很頻繁的飛車失速導致撞壞配件了.

3U的時候很少有這個情況(第一臺第一次調試就試過.)

今天完成了自動程序后,切換另外一個程序(此時無切換模擬轉矩)直接飛車撞壞了配件.
(這個是軸1出現這個情況)
第二次是兩個軸也同樣出現這個飛車狀況,現場操作員沒有說明先前情況是如何的,無法得知過程.


在這里想請問一下前輩是否有用到過切換轉矩(高低轉矩切換)的用法,告知小弟一些經驗與方向讓我優化一下這個程序.
想請問前輩們該如何實現伺服飛車自動抱死的? 我翻閱論壇看到伺服有這個功能.
難道5U的掃描太快,伺服無法接收到CR信號?
再請教一下前輩們對于CR信號的用法是如何建議的. (我看手冊需要一個周期.這個周期是指多少毫秒呢?還是怎么樣才能正確使用CR?)

主站蜘蛛池模板: 欧美精品a毛片免费观看 | 超碰在线18 | 成熟丰满熟妇AV无码区 | 免费一级做a爰片性色毛片 午夜福利毛片 | 亚洲午夜av在线 | 久久久精品国产sm调教网站 | 国产免费观看一区二区三区 | 国产亚洲视频系列 | 一区二区三区日韩视频在线观看 | 91色爱| 91精品久久久久久久久久入口 | 成人免费在线 | 日韩一级视频在线观看 | 久久一区二区精品视频 | 无码GOGO大胆啪啪艺术 | 国产大片免费完整观看 | WWW丫丫国产成人精品 | 日本xxxx18高清hd| 久久久一区二区三区精品 | 九九热视频这里只有精品 | 国产亚洲精品久久yy50 | www.狠狠艹 | 东北少妇女精品bbwbbw中 | 国产福利无码一区二区在线 | 老师好湿好紧我要进去了在线观看 | 亚洲成人av免费看 | 激情视频网站在线观看 | 久久综合av | 国产乱magnet | 欧美日韩视频无码一区二区三 | 久久91精品国产 | 欧美放荡的少妇 | 中文字幕a一二三在线 | 在线播放亚洲第一字幕 | 日产一级片 | 精品无码国产AV一区二区三区 | 久久欧美亚洲另类专区91大神 | 91一区二区三区视频 | 国产麻豆aⅴ尤物网站尤物 日韩一级生活片 | 免费观看一级视频 | 日韩欧美大片在线观看 |